中國慶華寧夏集團甲醇公司一期年產(chǎn)15萬噸甲醇裝置于2010年10月投產(chǎn),系統(tǒng)投產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)冷卻器污垢會引起冷卻器冷卻效率的大幅度下降。公司甲醇裝置系統(tǒng)及壓縮機的各級水冷器受多種因素的綜合影響,循環(huán)水濁度較高,管間結(jié)垢或腐蝕嚴重,設(shè)備存在嚴重的內(nèi)漏情況,并且在循環(huán)水投用一年多后,某些水冷器高溫段被污垢堵死,雖應用高壓水射流清除管間污垢,但仍嚴重影響了正常的生產(chǎn)秩序,對系統(tǒng)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、長周期運行構(gòu)成較大危害。
針對這個問題,,機修車間按照公司要求,決定在不影響生產(chǎn)的情況下對設(shè)備進行拆檢。拆檢發(fā)現(xiàn),管板漏點全部集中在換熱管同管板焊接處和列管處。經(jīng)過分析、研究、試驗,終于找到了原因:原水冷器折流板結(jié)構(gòu)為豎直排列方式,這種方式會使循環(huán)水流動不暢,造成循環(huán)水對換熱管、折流板及筒體的沖擊;其次換熱管的振動,在換熱管同管板焊接處易出現(xiàn)疲勞而開裂,使管程高壓合成氣流進入循環(huán)水中,造成內(nèi)漏。
問題找到后,車間大膽創(chuàng)新,集中攻關(guān),一是將水冷器結(jié)構(gòu)排列方式改為水平排列,使循環(huán)水流動暢通,極大地減少了循環(huán)水流動對殼程部件的沖擊。二是增加管壁厚度。三是采用氬弧焊提高管板同換熱管的焊縫強度,保證了水冷器在運行中不因管板同換熱管焊縫的質(zhì)量問題而造成設(shè)備內(nèi)漏。四是采用焦油來代替防腐涂料作為水冷器防腐蝕方法,既收到了防腐蝕效果,還縮短了工期,降低了成本。
改造后的冷卻器為公司節(jié)省了75萬元的材料費。水冷器經(jīng)過改造后再未發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏情況,徹底解決了換熱管銹蝕的問題。目前裝置運行穩(wěn)定,減少了維修成本,延長了冷卻器的使用壽命。
(來源:寧夏慶華集團 張志友)
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